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四川電鍍鎳加工廠
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四川電鍍鎳加工廠|四川電鍍鎳加工|四川電鍍鎳廠家
四川電鍍鎳加工廠分析鍍鎳層起白斑
四川電鍍鎳加工廠分析鍍鎳層起白斑
產品描述
四川電鍍鎳加工廠|四川電鍍鎳加工|四川電鍍鎳廠家
四川電鍍鎳加工廠分析鍍鎳層起白斑
電鍍光亮鎳故障較為特殊,四川電鍍鎳加工工藝流程為:化學除油→擦拭除油→水洗→水洗→水洗→浸l0%HCl水洗→水洗→水洗→青化鍍銅→回收→回收→水洗→水洗→浸5%H2S04→光亮鎳→回收→回收→水洗→水洗→水洗→鍍鉻→回收→回收→水洗→水洗→水洗→燙幹→人庫包裝。
在鍍光亮鎳後,鋼圈的邊緣出現不連續的白斑,鍍鉻後更為明顯。有人認為是化學除油不凈,於是把化學除油液重新配制,又增加了手工擦拭除油工序,但出白斑故障沒有被排除。之後又認為是光亮鎳鍍液有機雜質過多,進行活性炭處理,故障還是沒有被排除。後來對試鍍的20支鋼圈的工序跟蹤檢查,發現在浸5%流酸活化液後進入光亮鎳鍍液lmin就出了白斑,因此,初步斷定5%流酸活化有問題,為進一步驗證流酸活化液,在流酸活化後由原來直接進入光亮鎳槽改為水洗後進入光亮鎳槽,受鍍1min後,鋼圈出現整體出現白霧現象。試驗證實了流酸活化濃度不夠,用波美計測得流酸活化濃度為3%,調整到5%,檢查光亮鎳鍍液溫度為62℃,pH值為4.5。為增強光亮鎳鍍液的活化能力,把pH值調到3.8。經過調整,重新試鍍,鋼圈白斑現象全部消失。
四川電鍍鎳加工廠分析故障的原因,發現該廠的電鍍光亮鎳工藝是高濃度的NiS04 280g/l~300 g/l,溫度在60℃~65℃,電流密度5*/dm2~6A/dm2,pH3.5~4.0,由於鍍液溫度高,青化鍍銅後若不帶酸入光亮鎳槽,銅鍍層將發生氧化,而氧化的銅層鍍光亮鎳後會產生白霧。隨著生產的連續進行,流酸活化液濃度逐漸變低,光亮鎳鍍液pH值緩慢上升,活化能力也逐漸降低,在鋼圈的邊緣,由於光亮鎳鍍液溫度較高,整體活化能力降低,銅層產生間斷、不規則的氧化,隨後在鍍光亮鎳時就出現了白斑,這是鋼圈出現白斑的根本原因。雖然鍍件把部分流酸帶人到光亮鎳鍍液中,但在光亮鎳電解過程中,H+的析出,使鍍液pH值緩慢上升,帶入的H十正好補充電解中析出的H+。通過這個鋼圈鍍鎳出白斑問題,說明嚴格控制光亮鎳鍍液溫度(一般低於62℃),控制鍍液的pH值(3.5~4.0),控制硼酸濃度在40 g/l~45 g/l,檢查鍍前的5%流酸活化液濃度,適時補充流酸等是非常重要的。
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